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除氧器水位高 鍋爐給水流量低解析說明? 

一、事件前工況
       2018年3月27日21:05,#2機負荷482MW,機組“協(xié)調(diào)”控制方式。除氧器水位2226mm,A凝結(jié)水泵變頻運行,轉(zhuǎn)速1121rpm,凝結(jié)水母管壓力1.7MPa,B凝結(jié)水泵工頻備用。A/B小機汽源本機四段抽汽帶。
      
除氧器水位調(diào)整方式:凝結(jié)水泵A變頻“自動”狀態(tài),調(diào)節(jié)除氧器水位(設定值2230mm);除氧器水位調(diào)節(jié)閥“自動”狀態(tài),控制凝結(jié)水母管壓力(設定值1.7MPa)。

二、事件經(jīng)過
       2018年3月27日按照中調(diào)令,#2機開始降負荷。負荷降至418MW,水位調(diào)整門開度從96.62%降至84.0%(凝結(jié)水母管壓力設定值1.7MPa),除氧器水位2240mm(設定值2230mm)。因凝結(jié)水母管壓力設定值偏低,水位調(diào)整門開度接近全開,當負荷下降時,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)下降速率大于除氧器水位調(diào)節(jié)閥關閉速率對凝結(jié)水母管壓力的影響,凝結(jié)水母管壓力由1.7MPa降至1.5MPa;“凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)”閉鎖(凝結(jié)水母管壓力<1.50mpa延時5秒閉鎖),轉(zhuǎn)速維持1065rpm,凝結(jié)水流量762t>負荷降至386MW,水位調(diào)整門開度79%,除氧器水位2394mm,凝結(jié)水母管壓力1.50MPa,凝泵轉(zhuǎn)速1065rpm,凝結(jié)水流量773T/h。因“凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)”閉鎖,而除氧器水位調(diào)節(jié)閥關閉速度慢,加之降負荷,造成除氧器水位逐步上升。除氧器水位持續(xù)升至2471mm,除氧器水位調(diào)節(jié)閥關至77.3%。運行人員發(fā)現(xiàn)除氧器水位接近高一值報警(2500mm),將除氧器水位調(diào)節(jié)閥“自動”退出,手動將除氧器水位調(diào)節(jié)閥從77.3%關至53.12%。除氧器水位從2484mm降至2479mm,凝結(jié)水母管壓力升至1.65MPa,凝泵變頻轉(zhuǎn)速“閉鎖”解除,轉(zhuǎn)速從1066rpm開始下降。凝結(jié)水母管壓力降至1.5MPa,延時5秒重新發(fā)出凝結(jié)水泵變頻轉(zhuǎn)速“閉鎖”指令。凝結(jié)水泵變頻指令不再減小。因除氧器水位較高,凝結(jié)水泵變頻“閉鎖”延時(5秒)過程中,指令繼續(xù)發(fā)出,凝泵轉(zhuǎn)速繼續(xù)下降,轉(zhuǎn)速最低降至901rpm,凝結(jié)水母管壓力1.18MPa,此時備用凝結(jié)水泵B工頻聯(lián)啟(母管壓力低至1.2MPa聯(lián)啟備用泵),聯(lián)泵后凝結(jié)水流量最高至968T/h。運行人員手動停運備用工頻凝結(jié)水泵,此時除氧器水位2517mm。除氧器水位達到高二值(2550mm,三取二),除氧器溢流電動門聯(lián)開;除氧器水位升至高三值(2600mm,三取二),聯(lián)鎖關閉四抽至A/B小機進汽電動門、四抽逆止門、四抽電動門,兩臺小機失去汽源。鍋爐MFT動作,首出“鍋爐主給水流量低”,汽輪機跳閘,發(fā)電機遮斷。2018年3月28日#2爐點火;汽機沖轉(zhuǎn); #2機組并網(wǎng)。
三、事件主要原因
(一)直接原因
       因降負荷過程中除氧器水位升高,運行人員調(diào)整水位時,將水位調(diào)整門切至“手動”控制。凝結(jié)水泵“變頻”自動情況下,凝結(jié)水母管壓力下降,備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟,運行人員未及時采取停運聯(lián)啟凝結(jié)水泵等有效措施,導致除氧器水位快速升高,四段抽汽電動門聯(lián)鎖關閉,小汽輪機失去汽源,造成“主給水流量低”保護動作。
(二)間接原因
       1、運行人員對除氧器水位調(diào)整門“自動”、凝泵變頻“自動”等邏輯和聯(lián)鎖條件不清楚,將水位調(diào)整門切至“手動”調(diào)整時,對備用凝結(jié)水泵可能聯(lián)動的情況沒有預判和相應的應對措施。
       2、運行人員應急處理能力差,在除氧器水位高時,沒能及時采取有效措施控制水位;當備用凝結(jié)水泵自啟后,未能及時正確分析判斷出凝結(jié)水母管壓力、流量異常的原因,發(fā)現(xiàn)并停運聯(lián)起凝結(jié)水泵過晚,造成除氧器水位快速上升保護動作。
       3、
除氧器水位高一、二、三值各相差只有50mm(廠家說明書要求),水位高二值溢流閥動作,凝結(jié)水壓力低聯(lián)泵等保護設置不合理、不完善,不利于緊急情況下運行人員對除氧器水位的控制。
四、暴露出的問題
       1、運行人員崗位意識淡薄,責任心不強,崗位責任制落實不到位。對現(xiàn)場出現(xiàn)的異常報警、異,F(xiàn)象不能及時發(fā)現(xiàn)、正確處理。對備用凝結(jié)水泵可能聯(lián)動的情況沒有預判和采取正確的應對措施。
       2、運行管理不規(guī)范,運行標準化還需加強。主控人員監(jiān)盤要求不統(tǒng)一、不規(guī)范,對主操、副操等各崗位所監(jiān)視、翻看畫面的周期、內(nèi)容沒有明確的要求,異常、事故處理分工不明確,缺少良好的操作習慣。造成備用凝結(jié)水泵自啟后,未及時將其停運。
       3、專業(yè)管理不到位,崗位分析工作不深入,對除氧器水位調(diào)整門、水位保護邏輯、凝結(jié)泵變頻自動邏輯等,沒有深入分析其是否有利于運行調(diào)整。
       4、培訓工作不到位,運行人員技術能力差,對異常情況的應急處置能力較低。運行人員在突發(fā)事件的處理過程中經(jīng)驗不足,處理要點掌握不全面。平時缺少有針對性的異常工況培訓,事故預想、事故演練不到位。
       5、焦作電廠各級領導對安全生產(chǎn)工作重視程度不夠,針對歷次發(fā)生的非停事件,沒有深刻反思、認真查找工作中的不足,及時整改、落實到位。
五、整改措施
       1、加強運行管理,開展“大討論、大反思”活動,深刻吸取事件教訓,圍繞思想認識、責任落實、工作作風等方面開展深刻反思,提高運行人員安全風險意識。同時將活動常態(tài)化、深入化,融入到班組的日;顒又,讓每名員工都切實認識到崗位責任的重要性。
       2、落實各級崗位責任制,進行“整改、整頓”工作。生產(chǎn)部門重新梳理崗位責任,認真編寫各級崗位說明書,確保工作無死角、工作標準規(guī)范、嚴謹。
       3、加強操作風險管控。把防范風險放在首位,做到有風險就要有應對措施,切實提高運行人員安全風險意識。針對小機汽源切換后的“除氧器水位高”的風險點再次進行排查,形成專項處置措施,開展針對性的專項培訓,對每值進行抽查考試,做到人人過關。
       4、利用學習班,由部門專工或者班組人員開展專業(yè)講課,將生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常情況和解決方法作為主要內(nèi)容,提高運行人員的異常處理能力。
       5、開展專項隱患排查活動,對機組重要保護及自動邏輯定值的合理性進行全面排查。提升專業(yè)管理水平,組織專業(yè)人員梳理機組保護及自動邏輯定值,對不利運行調(diào)整的邏輯保護進行優(yōu)化,切實提升機組運行的可靠性。并重新編制成冊,下發(fā)各班組進行專項培訓。
       6、聯(lián)系除氧器廠家,認真進行分析評估,重新標定除氧器水位高、低報警值,同時對除氧器溢流閥聯(lián)鎖邏輯、備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟邏輯進行優(yōu)化。
       7、對“
除氧器水位高聯(lián)關除氧器進汽電動門、逆止門”的可行性進行技術方案論證,爭取實現(xiàn)不再聯(lián)關四段抽汽總電動門,以提高小機汽源可靠性。

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